“再也不用爬上爬下,轻松多了!”手握遥控器的电解三厂综合班操作人员表示。
2月份以来,全自动气动框架正式进驻kA电解系列生产现场。之前,作业人员在抬母线操作时,需要人工用风动扳手对28组阳极卡具进行松动、拧紧操作。频繁上下电解槽槽罩板,不仅劳动量大,还存在安全风险。全自动气动框架投入使用后,实现了母线提升由手动操作到全自动化操作的“华丽转身”。
据悉,试验期间,电解三厂特意安排综合班全体职工提前介入,全流程参与设备安装、调试和试车。区域安全员围绕自动化抬母线作业的工作职责和危险源、环境因素辨识、作业安全风险及控制措施,第一时间以理论结合现场实操对操作人员进行了“手把手”“点对点”的培训和督导;设备技术口进一步梳理工作流程,“掰开了”“揉碎了”对全自动气动框架使用步骤进行了全级次规程培训和实操演练,多措并举,确保综合班操作人员安全素养和操作技术双达标。
经过近两个月的试验,全自动气动框架运行平稳,不仅使母线提升作业更加简洁高效,而且也大大降低了操作人员的劳动强度,确保了安全作业。
全自动气动框架的顺利投用,是分公司党委落实年度工作会议精神,改善作业环境、降低职工劳动强度的有力举措,也是电解三厂向智能化工厂迈进的新尝试,拉开了电解三厂年全力以赴指标对标、设备对标、现场对标、劳动生产率对标和全要素精准对标的序幕。(杨婕)
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